新舊qc七大手法比較的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站qc7 工具也說明:13/11/2018 · 又稱新舊QC七大工具(手法),合理進行檢查時,當企業面臨質量意識, ... 品管七大手法,采集數據,行動,論理的に処理,進行正確的比較,就是QC七工具。

國立高雄海洋科技大學 微電子工程研究所 張順雄所指導 林煥庭的 刀壓出力穩定法提昇面板玻璃切割良率之研究 (2013),提出新舊qc七大手法比較關鍵因素是什麼,來自於刀壓穩定度。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 工業管理系 歐陽超所指導 徐清吉的 從生產力改善活動推動精實生產實務-以B公司為例 (2011),提出因為有 活動、生產力、改善、生產、工作氛圍、精實的重點而找出了 新舊qc七大手法比較的解答。

最後網站品管七大手法的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網則補充:品管手法分新/舊QC七大工具。舊QC七大手法偏重於數據性統計分析,針對問題發生後的改善;新QC七大手法偏重於非數據性的分析,主要是強調在問題發生前進行預防。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了新舊qc七大手法比較,大家也想知道這些:

刀壓出力穩定法提昇面板玻璃切割良率之研究

為了解決新舊qc七大手法比較的問題,作者林煥庭 這樣論述:

“切割刀壓穩定度”在定義上,亦指於將刀壓中心值設於8~25N的範圍,其飄動量只可以於(+/-)0.5N內飄動,如何使刀壓長時間在無人看顧的情況下一直維持穩定,亦為本文研究的方向。 以目前面板因價格十分便宜,如何增加大模(Subtract) 利用率很重要,以目前而言當大模中必須容納更多小模面板時,通常做法就是取消面板之間連接的殘材面積(頭接尾製程),此種情況TFT面將沒有殘材,只剩下CF留下殘材,此時須在2mm以下的距離內,切上數刀以方便殘材落下,也因為距離很短,刀與刀之間刀壓都會互相影響,如刀壓未穩定將會造成取片不易、輪刀空轉造成滑刀或殘材與端子互相磨擦造成刮傷,以須在一欲使用刀具將大模切

成數小模尚須維持高良率(YIELD)的重要關鍵則在於控制刀具的刀壓穩定度。 過去為穩定刀壓,嘗試更換刀座、更換傳動或重新設計吹氣機構,皆無疾而終,本次論文重新研究刀座傳動原理及過去吹氣設計原理,發現吹氣機構的設計才是最大的主因,減少伯努利定律(Bernoulli’s Principle)造成的氣體引流,在本論文中己將切割穩定度穩定於(+/-)0.35N,優於預期,並為工廠帶來CostDown 的獲利,則為本篇文章的供獻。關鍵詞:刀壓穩定度(deviation of scribe)、大模(Substract)、良率(Yield)、小模(Panel)

從生產力改善活動推動精實生產實務-以B公司為例

為了解決新舊qc七大手法比較的問題,作者徐清吉 這樣論述:

科技產業景氣循環不斷縮短,從之前的七到八年,可能逐漸縮短到二到三年。面臨供需預測不準的狀況,嚴重衝擊工廠營運模式與生產資源規劃。工廠必須隨時調整因應,如少量多樣、快速換線、降低庫存等,否則隨時得面臨虧損的命運。【1】 很多公司聽說精實生產有助於提升公司效能,都希望能夠盡速導入。不過,暴露問題以利企業轉型是必須付出代價的,導入剛開始的陣痛期常常出現產線混亂、產出下降、品質下滑等特殊現象,營運績效反而下滑的窘境。 主要原因為一般企業導入精實生產系統,往往是先從外部尋找顧問公司進行輔導,在內部缺乏有效的活動呼應。在消除浪費同時,作業現場人員反彈、甚至包含現場幹部、中階主管也接受度不高。

有些輔導竟因為衝擊太大,草草結束,或是輔導成效不彰失去信心。 本研究希望從現場改善活動,掌握人性不喜歡被強迫的特性,活動中喚起員工執行的意願,自然形成改善氛圍以增益精實生產導入的成效。在現場參考3M的「百分之十五法則」(備註:3M允許員工將自己工作時間的百分之十五,運用於個人興趣的研究上),提撥部分工時進行培訓與進行改善活動。讓部分有執行意願的第一線的技術員,也能透過簡單的IE技法與競賽方式,參與改善。在精實生產導入時,降低導入時新舊制度衝擊。讓現場同仁的思考,著重在如何挑戰突破,爭取榮譽自我肯定,而非消極抵抗。讓員工因為有趣、獎勵、榮譽甚至自我實現的需求,積極發揮員工的創造力與改善動力

變成思考習慣,共同創造員工與企業的雙贏,提升企業無法被競爭對手輕易複製的自主改善的企業文化。